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近日,筆者從淮鋼公司月度成本分析會上獲悉,10月份該公司煉鐵廠的噸鐵水耗從年初的1.2噸降到了目前的0.87噸,月節(jié)約用水86159噸,創(chuàng)歷史好成績。這場“水仗”贏得漂亮!就此,筆者走近煉鐵,了解了“水仗”背后的故事。
針對實(shí)際立項(xiàng)攻關(guān)
以前,該廠噸鐵水耗為1.2噸,但根據(jù)實(shí)際計(jì)算,用水量不應(yīng)該有這么高。圍繞降低噸鐵水耗,煉鐵人從來就未停止過努力。2013年,該廠廠長陳永衛(wèi)就提出了對粒化渣皮帶進(jìn)行“水改氣”的改造,在粒化渣皮帶頭安裝壓縮空氣噴嘴,用于代替消防水沖洗皮帶上粘接的水渣。此項(xiàng)措施,有效地減少了皮帶打水量,皮帶通廊下方到處淌水的現(xiàn)象也徹底消除。2014年,在常務(wù)副總經(jīng)理李培松的指導(dǎo)下,煉鐵廠將淮龍公司的水渣水,返回到煉鐵廠使用,明顯減少了煉鐵廠渣池新水補(bǔ)入量。
近兩年來,在煉鐵廠一提到水,讓分廠領(lǐng)導(dǎo)頭疼的事就是地下管網(wǎng)到處漏水,夸張一點(diǎn)說在煉鐵廠區(qū)內(nèi)有好幾只“泉眼”,不停地向外流水。對此,煉鐵廠機(jī)電車間主任張正軍苦不堪言,每次遇到公司消防水停水時(shí),煉鐵廠都要組成一個(gè)突擊隊(duì),挖開地面,用水泵抽干地下水,然后再組織人員對地下管網(wǎng)損壞的部位進(jìn)行“修補(bǔ)”。但這個(gè)地方處理好了,沒過幾天,其它地方又開始冒水。煉鐵廠索性就在接入消防水總管部位增加了一個(gè)閥門,只要水管道損壞,就關(guān)掉閥門,隨時(shí)更換。但在地下2-3米處,排查損壞部位難度較大,費(fèi)時(shí)費(fèi)力。
今年以來,淮鋼公司深入開展了“挖潛降本,管理增效”活動,煉鐵廠將“降低噸鐵水耗”納入了分廠攻關(guān)目標(biāo),決定狠下心來打一場“水仗”。
深入排查杜絕漏水
圍繞“降低噸鐵水耗”,分廠成立了專門攻關(guān)小組,由設(shè)備廠長張朝勇任攻關(guān)小組組長。張朝勇帶領(lǐng)小組成員,對廠區(qū)內(nèi)的地下管網(wǎng)進(jìn)行了拉網(wǎng)式的排查,發(fā)現(xiàn)主要問題在四座高爐的出鐵場除塵、上料除塵、加料液壓站、爐前液壓站、爐頂液壓站的冷卻水管。由于使用年限較長,這些水管大部分出現(xiàn)腐蝕現(xiàn)象,部分區(qū)域腐爛嚴(yán)重,光靠縫縫補(bǔ)補(bǔ)只能暫時(shí)解決問題,但不能徹底根治。冷卻水管道漏水不僅造成水資源的浪費(fèi),也導(dǎo)致各個(gè)冷卻系統(tǒng)的供水不足,影響設(shè)備的壽命。
對此,攻關(guān)小組制定了冷卻水管道改造方案,對除塵風(fēng)機(jī)、液壓站的冷卻水管全部架空。小組成員史改云對照原來的設(shè)計(jì)圖紙,查找出水管的位置、管道的走向以及沿途的障礙物等,重新繪制了冷卻水管路圖。7月份,利用高爐封爐的機(jī)會,該廠對冷卻水系統(tǒng)進(jìn)行了徹底整治。據(jù)估算,這一改造每天可以減少消防水流失300多噸。
實(shí)施技改科學(xué)補(bǔ)水
筆者了解到,煉鐵廠自2012年以來,每半年組織開展一次小改小革、合理化建議成果評獎,而且評選出來的每一項(xiàng)獲獎成果都得到了職工的公認(rèn),并會被推廣應(yīng)用。技術(shù)改造,在煉鐵廠已蔚然成風(fēng),職工積極性高漲。煉鐵廠也想要通過此項(xiàng)措施來拉開職工收入的差距,鼓勵職工創(chuàng)新創(chuàng)效,通過自己的智慧和付出來獲得“高薪”。
為了全方位節(jié)約噸鐵耗水,廠長助理蔡力安排人員對水泵房、鼓風(fēng)機(jī)房等用水點(diǎn)補(bǔ)水量進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)。經(jīng)過跟蹤分析,他發(fā)現(xiàn)各補(bǔ)水點(diǎn)的補(bǔ)水量相差特別大,而且沒有規(guī)律性。他認(rèn)為,補(bǔ)水點(diǎn)都是通過人工補(bǔ)水,很難避免關(guān)閉不及時(shí)而導(dǎo)致溢流損失。就此,機(jī)電車間副主任劉凱山立即帶領(lǐng)周雷等技術(shù)人員開展了攻關(guān),采用自動補(bǔ)水的方式對補(bǔ)水點(diǎn)進(jìn)行改造,設(shè)立液位計(jì),并設(shè)定合理的補(bǔ)水液位,通過自動化程序來進(jìn)行補(bǔ)水。自動補(bǔ)水改造后,高爐補(bǔ)水點(diǎn)的補(bǔ)水量下降明顯,特別是2#鼓風(fēng)房。
“自動補(bǔ)水改造后,我們職工的勞動強(qiáng)度也降低了很多。以前補(bǔ)水時(shí),不知道補(bǔ)到什么位置,補(bǔ)一次水,十幾米高的水塔我們要爬好幾次。特別是中夜班補(bǔ)水,難度比較大,遇到雨天就更危險(xiǎn)。自動補(bǔ)水解決了人工補(bǔ)水關(guān)閉不及時(shí)的問題,同時(shí)也減少了我們的工作量,使我們可以將更多的精力投放到設(shè)備點(diǎn)檢和操作上。”鼓風(fēng)組組長李寶輪開心地向筆者道出了自動補(bǔ)水的好處。
優(yōu)化管理減少排水
提到高爐計(jì)劃休風(fēng),淮鋼后勤處的江明華就不停地抱怨:“以前只要高爐休風(fēng),就要將渣池里的水向下水道里排放,因下水道的不暢,排水就夾雜著淤泥流淌到煉鐵南路上。盡管煉鐵廠及時(shí)安排人員清掃,但是淤泥還是在道路上留下印跡。”針對這種情況,煉鐵廠綜合辦只要在高爐休風(fēng)時(shí),都會多次到現(xiàn)場督促相關(guān)人員及時(shí)清理積水及淤泥,并要求減慢渣池的排水量。
正常情況下,高爐計(jì)劃休風(fēng)每次都會安排清理渣池里的積渣,需要將渣池里的1000噸水外排掉,1000噸水也就是1000元錢。對此,廠長陳永衛(wèi)是看在眼里,急在心里。他提出,將四座高爐的渣池通過管道進(jìn)行聯(lián)通,將高爐渣池的排水給其他三座高爐當(dāng)成補(bǔ)水。圍繞這一思路,煉鐵廠制訂了實(shí)施方案,并安裝了管道閥門。11月18日,6#高爐計(jì)劃休風(fēng),煉鐵廠首次通過這套系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)排水。分廠提前安排,要求其他高爐提前一天不補(bǔ)水,降低水位,待6#高爐休風(fēng)后再通過開啟閥門進(jìn)行補(bǔ)水。
6#高爐車間主任季建海說:“通過優(yōu)化管理,煉鐵廠渣池外排水的現(xiàn)象徹底消除,既降低了其他高爐的補(bǔ)水量,也減少了污水對環(huán)境的污染。”
勤于思考,善于創(chuàng)新的煉鐵人,不光贏得了這場“水仗”,更是在多項(xiàng)指標(biāo)上收獲了嶄新的成績。據(jù)統(tǒng)計(jì),該廠1-10月份產(chǎn)量245.63萬噸,綜合焦比497.84Kg/t、工序能耗388.92Kgce/t、電耗119.6Kwh/t、煤氣回收874.9m3/t,均創(chuàng)下同期歷史好記錄。
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