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今年前5個月,攀鋼釩煉鐵廠高爐利用系數為2.474,入爐焦比為430公斤,干熄焦率為96.79%,多項經濟技術指標刷新歷史同期好水平,有效降低了成本,在逆境中大限度實現了經濟冶煉。這得益于該廠打破固有習慣,從全局和極致上思考問題,發動干部職工緊緊圍繞系統降本、調整物料結構、創新創效等“主戰場”,主動而為、奮力而為、有效而為。
打破界線束縛系統降成本
6月12日,煉鐵廠新3號高爐爐臺上,一名爐前工從一塊醒目的警示牌前經過。這塊牌子是剛剛懸掛的,用以警示嚴禁向鐵水罐拋物。它也是該廠確保鐵水不帶渣的一項舉措。
減少鐵水帶渣量,可以進一步降低高爐鐵損和后部工序生產成本。煉鐵廠深挖內部潛力,在4號高爐、新3號高爐開展安裝撇渣器試驗,確保渣鐵分離效果;加強鐵溝管理,要求出鐵前將鐵溝雜物清理干凈,相關職能科室每周檢查,發現違規現象嚴格考核;各高爐精心維護鐵口,控制鐵流大小,采取措施減少下渣量,力爭在金屬損失率等指標優化上取得新突破。
同時,該廠審時度勢,確定新目標,落實新責任,認真落實系統降本指導思想。
該廠以鐵水罐不帶渣、鐵鋼運行效率、鐵水罐滿罐率、鐵水罐加蓋等專項工作為抓手,建立鐵水罐使用、周轉臺賬,準確掌握其運行狀況,做到每罐必翻、翻必盡,落實好減少溫降等措施,為下道工序提供優質鐵水,降低鋼坯生產成本。
超前預判調整物料結構
“以往十天半個月都難得動一次配比,現在基本上每個班都會變,給崗位操作帶來了很大難度……”6月12日,煉鐵廠燒結三作業區的于洪義和同事在配料室稱料。他放下料盤介紹說,目前,原燃料條件并不好,許多物料的粒度、水分波動比較大,工作如果不仔細點,容易造成燒結礦質量波動。
為實現降本增效新目標,該廠及時根據原燃料市場情況,加強溝通協作。煉焦工序在原料條件發生重大變化的情況下,動態調整配煤結構,及時調整焦爐熱工參數,優化焦爐加熱制度,提高爐溫均勻性,確保焦炭質量;燒結工序加強原燃料性價比測算,增大低價釩鈦精礦等性價比高的礦石使用量;高爐工序在物料結構發生重大變化的情況下,及時根據當前原燃料條件,做好上下部調劑和規范操作,增強高爐適應原燃料變化的能力。
該廠按照采購降價方案,強化市場研判,深入細化采購成本構成,明晰價格影響因素;同供應公司和攀鋼釩制造部、裝備部協同配合,做好原燃料、備品備件、輔材、功能性承包等方面的采購降價事宜。
打破固有習慣創新創效
隨著降本增效工作不斷深入,降成本空間不斷收窄,以及由于受外部供應采購影響,結構降本難度增大等情況。該廠工會深挖內部潛力,開展“經濟冶煉降成本”、“降低燒結返礦率”和“提高輕苯收率”等19項勞動競賽,包括集團公司級競賽1項、攀鋼釩級競賽3項、廠級競賽項目15項。這些競賽覆蓋了全廠5大工序、100多個班組、100多項指標。
為激發廣大職工的創新創效熱情,今年以來,該廠深入開展“建言獻策·網絡問企”活動,通過對職工的降本增效建議層層把關、層層篩選過濾,后采納實施,將廣泛參與的“熱鬧”轉換為實實在在的效益。1至5月份,該廠干部職工提出建議2000余項,采納1337項,累計加獎11.18萬元,實施創效1000萬元以上。
隨著各項超常規舉措的落實,該廠4、5月份噸鐵成本創歷史好水平。
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